油气开发,挺进深海!人民日报深度解析“深海一号”攻关历程(4)

2024-06-15 来源:旧番剧
这是“泰山吊”起吊最高、吊装时间最长的一次,必须做好周全准备。“深海一号”气田开发项目建造中心总工程师张庆营介绍,为保障顺利合龙,项目必须做到“三精”:一是建造安装精,精度控制指标细分到材料切割、焊接、滑道总装搭载等各个环节,遵循极为严苛的技术标准;二是模拟分析精,正式作业前,专门进行计算机模拟搭载分析,排查潜在安全隐患;三是测量方式精,太阳照射会使钢板发生变形,导致测量出现18至25毫米的偏差,工作人员要在日出前就完成测量。
经过36小时作业,上部组块缓缓下放到下部浮体上,立柱与结构物之间只有5毫米的微小偏差,累计误差40毫米左右,好于预期。
——稳如磐石,16根系泊缆扛住恶劣海况。
面对超深水海域频发的台风、动辄10余米高的海浪,“深海一号”能源站如何做到稳如磐石,可以30年不回坞检修呢?
关键答案在4组16根长度超过2500米的特制系泊缆上。它们仿佛“定海神针”,一头固定在1500米深的海底,另一头系泊在平台的4个立柱上,每个立柱4根。尤学刚介绍,每根特制系泊缆中间包含两段长度近千米、直径达270毫米的聚酯缆,聚酯缆的强度比钢缆还要高,耐海水腐蚀,但重量却只有钢缆的约1/43。
——“飞针走线”,60万米焊接合格率达99.48%。
液压式浸没泵,承担着半潜平台的吃水调载以及货油外输等功能。最初建造时,浸没泵管线焊接环节总是失败。由于壁厚仅为1.5毫米,按照先打底后盖面的常规方式,容易破坏焊道根部,造成焊接缺陷。
“在这么薄的管线上焊接,像是用快速转动的焊枪‘飞针走线’,整个过程必须一次成型,特别考验手的稳定性。”接到求助,海油工程高级技师李晓鹏用时一个多星期开展了上百组焊接试验,终于摸索出组对间隙、坡口角度、焊接速度的规律。
“焊一道口,手至少5分钟不能乱动,小拇指靠近焊道边缘,焊枪喷射出的火焰高达2000摄氏度,一天下来手套经常烧糊,小拇指也容易起泡。”李晓鹏说。“深海一号”能源站船体工程焊缝总长60万米,焊接一次合格率高达99.48%。
实现3项世界级创新、运用13项国内首创技术,“深海一号”项目团队交出亮丽答卷。目前,中国海油拥有各类深水船舶平台66艘,其中1500米作业水深的深海装备15艘,相继攻克了深水、地层高温高压等世界级难题,形成了具有自主知识产权的深水技术体系,具备从深水到超深水、从南海到极地的全方位作业能力。
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