油气开发,挺进深海!人民日报深度解析“深海一号”攻关历程(5)
2024-06-15 来源:旧番剧
产业联动,关键设备自主化率由33%提升至80%
过去几十年,我国海洋油气开发主要集中在300米以内的浅水海域,深水油气田勘探开发起步较晚,相关设备也较为落后。“购买国外装备和设计,既花费大量资金,也受到很大制约。”中国海油海南分公司工程建设中心主任工程师董晓雨举例,过去单台功率在5000千瓦左右的印刷板式换热器,采购成本一般在600万元以上,供货周期超过10个月。
“能源的饭碗必须端在自己手里。”肩负重任,中国海洋石油人不敢懈怠。
“深海一号”能源站建造过程中,中国海油联合优质企业和高校建立产学研用机制,联合相关厂家开展深水聚酯缆、钢悬链立管等15项关键设备和系统的技术攻关,带动了我国造船、钢铁、机电等行业的进步,推动我国半潜式油气生产平台的关键设备自主化率由33%提升至80%。
以深水系泊聚酯缆为例,其中一家供货商是浙江民营企业四兄绳业。“国产聚酯缆从合同签订到最终交货只用了9个月,相较进口产品,工期和成本分别缩短和减少1/4,性能也完全满足要求。”吴尧增说。
最让吴尧增印象深刻的,是一次缆绳固定救急。2020年7月,系泊缆预铺作业刚刚开始,由于最初的聚酯缆甲板固定方案不太理想,现场临时调整为“打中国结”的固定方式。但当时,国外厂家回复,从设计、测试到制造,再到寄往中国、人员入关指导安装,至少得3个月,相关费用还得增加上百万美元。
紧急时刻,四兄绳业不谈任何条件,立马投入试制,只用了两三天,首批作业材料和技术人员就到达海上现场作业,保证了施工进度。
精诚合作,互利共赢。“中国海油团队帮助我们改造了聚酯缆试验测试平台,一同摸索深海聚酯缆的拉力、强度、抗疲劳性等指标参数,推动产品研发成功。”四兄绳业海工业务副总经理李航宇说,“深海一号”项目之后,相继有其他油气公司慕名而来,去年企业的聚酯缆产品还首次走出了国门。
“深海一号”能源站的建造和成功合龙,也进一步夯实了中集来福士在油气生产领域的能力。去年,企业向英国企业交付1座自升式生活平台、向马来西亚企业交付2座水处理模块,还完成了巴西一家企业浮式生产储卸装置项目的定位合龙工作。
海洋之于海洋石油人,正如土壤之于树木。步入深水,就是这棵大树不断向深处、远处扎根,汲取更多养分的过程。前不久,“深海一号”能源站再次“上新”技能——完成台风远程遥控生产改造,能够实现恶劣天气不掉线、台风期间不停产,每年可新增6000万立方米天然气产量。70公里外,“深海一号”二期工程正进行深水海管铺设作业,建成后可使“深海一号”天然气储量从1000亿立方米增至1500亿立方米,高峰年产量从30亿立方米增至45亿立方米。